豐臺(tái)真空除氧器&真空電化學(xué)除氧器出現(xiàn)的故障、原因及排除方法
作者: 發(fā)布時(shí)間:2022-01-08 10:10:20點(diǎn)擊:38350
豐臺(tái)真空豐臺(tái)除氧器&真空電化學(xué)
豐臺(tái)除氧器出現(xiàn)的故障、原因及排除方法?針對真空除氧器&真空電化學(xué)除氧器出現(xiàn)的故障、原因及排除方法進(jìn)行分析:故障1、真空除氧器溶解氧偏高;原因1、真空度不達(dá)標(biāo);真空除氧器來水壓力低;霧化噴頭脫落;測量工具不準(zhǔn)確與測量方法有誤差。排除方法:1.確保冷卻水溫度在15℃-25℃范圍內(nèi);2.檢測系統(tǒng)是否泄漏并修理漏點(diǎn);3.檢修真空表并給真空表泄壓;1.檢修并清洗過濾器;2.軟水器供水壓力低;3.檢查壓力表是否正常;通過主次閥開啟時(shí)的進(jìn)水量檢測并修理;檢查測量工具并核實(shí)測量方法。真空
豐臺(tái)豐臺(tái)除氧器廠家">故障2、真空除氧器真空泵噪聲過大;原因2、噴射器因雜質(zhì)進(jìn)入堵塞;噴射器因結(jié)冰堵塞;冷卻水流量過大。排除方法:檢查過濾網(wǎng)并清洗過濾器;纏加熱帶并做外層保溫;降低冷卻水流量。故障3、真空泵不能產(chǎn)生真空;原因3、無工作液;系統(tǒng)泄漏嚴(yán)重;旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)。排除方法:檢查工作液;修理泄漏處;調(diào)整電機(jī)相序。故障4、真空除氧器真空泵斷路器跳閘;原因4、電機(jī)過載;排氣壓力過高。排除方法:1.降低冷卻水量;2.調(diào)整過載電流;降低排氣壓力。故障5、噴射器吸氣口出冒水;原因5、除氧罐內(nèi)水位過高。排除方法:1.停真空泵后降低罐內(nèi)液位;2.檢查供氣壓力是否正常;3.檢修氣動(dòng)閥;4.檢查控制模式是否為自動(dòng)狀態(tài);故障6、真空除氧器來水壓力低及供水流量不足;原因6、來水及出水管路流程有堵塞;霧化噴頭有堵塞;供水泵故障。排除方法:檢查及清洗堵塞處;清洗霧化噴頭;檢修供水泵。故障7、罐內(nèi)液位居高不下;原因7、氣動(dòng)閥關(guān)不嚴(yán)。排除方法:檢修氣動(dòng)閥并確保供氣壓力正常故障8、觸摸屏液位顯示異常;原因8、罐內(nèi)液位超過液位計(jì)*大測量范圍。排除方法:降低罐內(nèi)液位待顯示正常后再自動(dòng)運(yùn)。故障9、真空電化學(xué)除氧器設(shè)備運(yùn)行時(shí)有震動(dòng);原因9、固定處松動(dòng)。排除方法:檢修松動(dòng)處。故障10、真空電化學(xué)除氧器滿罐。原因10、1、來水壓力高于氣源壓力,主、次閥關(guān)閉不嚴(yán)。2、除氧器停運(yùn)后,冷卻水手閥未關(guān)閉。3、磁翻板液位計(jì)顯示失準(zhǔn)。排除方法:1、解決氣源壓力。2、停運(yùn)后冷卻水手閥需關(guān)閉3、拆開磁翻板液位計(jì)下法蘭,檢查內(nèi)部浮球是否有鐵銹吸附。注:滿罐后解決方法:真空電化學(xué)除氧器切換手動(dòng)控制,關(guān)閉主閥、次閥;關(guān)閉YI級(jí)泵、真空泵;開啟二級(jí)泵。待主、次水位均下降至1#液位時(shí),正常投運(yùn)真空電化學(xué)除氧器。如果開啟二級(jí)泵水位下降緩慢,檢查二級(jí)泵出口壓力(0.4MPa左右)可將旁通關(guān)閉,停運(yùn)水處理;待真空除氧器&真空電化學(xué)除氧器次液位到達(dá)3#液位時(shí),啟運(yùn)水處理,開啟旁通。待主次液位均到1#液位時(shí),正常投運(yùn)除氧器即可。注:水位下降至3#液位時(shí),真空除氧器&真空電化學(xué)除氧器斷電重啟后,也可正常投運(yùn)。連云港久盛電力輔機(jī)專業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)除氧器,消聲器,濾水器等電力輔機(jī)產(chǎn)品,公司擁有各種先進(jìn)的生產(chǎn)、加工、檢測設(shè)備和強(qiáng)大的技術(shù)力量,產(chǎn)品實(shí)行一條龍流水作業(yè)。